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GL-给煤机常见故障及处理办法

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  一、给煤机介绍
  公司使用沈阳施道克EG-2490称重式给煤机。
  1、仪控主要组成部分
  1块电源板、1块 CPU 板、1个键盘/显示器总成,1个转速探头、2个称重装置、(1个变频器驱动电机转动,电气设备)。
  2、电源板
  图1 电源板示意图
  +5VDC  微处理机、CMOS 电路、显示器和转换卡
  +10VDC 称重传感器和放大器
  -10VDC 放大器
  +15VDC 校准探头
  -15VDC 光耦输入和校准探头
  3、A1A2A3卡介绍
  A1卡:输入信号转换卡,将燃料命令(0-100t/h)的4-20mA标准信号转换为 0-10 kHz 频率信号;(若A1卡故障,给煤机将无法正常启动。)
  A2卡:输出信号转换卡,用于驱动VFD或DC电机转速控制器,一般不用设置。
  A3卡:输出信号转换卡,将反馈信号由频率转化为4-20mA信号。(若A3卡故障不会影响就地给煤机控制,较少见,一般在给煤机校验时会发现。)
  4、CPU控制板
  图2  CPU控制板示意图
  备注:
  1、就地转速探头信号送入CPU板,DCS的转速信号是变频器输出的。
  2、用户可以在 107 和 117 之间连接一个跨线,此时显示面板右下部显示为 KEYS LOCKED)。
  3、设置时钟的时间和日期时,SELF TEST 11。
  4、进入ERROR RECALL程序时,可以检查倒计数的8个故障的数据。值YY表示了从00 至07的8个故障的索引号。最近的一个故障的索引号为00,而且按下ERROR RECALL时总是第一个被显示出来。
  5、状态显示
  键盘面板上的 5 只 LED灯显示出了给煤机的当前运行状态。
  a. RUNNING(运行)(绿色):皮带驱动电机通电启动时点亮。
  b. FEEDING(给煤)(绿色):电机启动并且皮带上有煤开关闭合(旋叶报警器)(LSFB)时点亮。
  c. ALARM(报警)(红色):说明存在着需要注意的问题,但还没有严重到需立即停止给煤机的运行。
  d. TRIP(跳闸)(红色):说明存在着严重的问题,而且给煤机已经停止运行。
  e. VOLUMETRIC(容积式)(红色):说明称重系统或电气存在故障而使给煤机不能在称重方式下运行。
  当 ALARM或 TRIP发生时,内部将会存储错误代码的编号,以便查找问题的根源。需查找错误代码时,可按下 ERROR RECALL (错误信息调用)键,诊断信息将出现在显示器上。
  二、给煤机故障类型
  1、给煤机跳闸
  一般情况,每次给煤机跳闸时均有相应的代码能够查询,根据说明,导致跳闸主要有以下几条因素:
  ①ERROR  03:测速反馈丢失
  ②ERROR  07:给煤机出口堵塞
  ③ERROR  08:LOCAL或标定时皮带上有物料
  ④ERROR  11:电机启动器故障
  ⑤ERROR  12:RPM转速偏差。
  2、给煤机测量异常
  ①称重传感器故障
  ②CPU板故障
  ③电源板故障
  ④控制电压不稳
  ⑤程序模块程序丢失
  ⑥电磁干扰
  三、给煤机跳闸故障诊断
  1、测速反馈丢失
  可能原因:
  ①测速探头故障。探头损坏;探头航空插头处脱焊。测速探头正常电阻为2.0kΩ左右,可通过测量电阻判断是否故障。
  ②测速探头安装距离不对。电机端盖松动,导致探头移位;由于震动,导致探头移位;可通过查看正常运行时的电机转速,判断探头是否安装正确。
  ③测量回路硬件故障。运行过程中由于给煤机的震动,造成航空插头松动,可依次紧固所有插头。
  ④探头测量异常。探头吸附较多碎铁屑,导致测量不准,需清理探头。
  ⑤其他因素。
  测速反馈故障比较常见,以上只是常见原因,变频器故障、主板故障、电源板故障也可能出现此类报警,需综合考虑。
  2、给煤机出口堵煤
  一般DCS会同步出现报警。
  若出现此报警,需联系机务、电气人员确认是否堵煤,或者堵煤开关故障。
  3、就地或标定时皮带上有物料
  将给煤机切换到LOCAL状态,运行几秒后跳闸,此为正常现象,需使用JOG点动将皮带上的煤清空。(因为就地运行会按照设定的转速运行,若皮带上积煤较多,可能导致变频器过流。)
  若皮带上无煤,但是“皮带上有煤”信号,即旋叶开关触发,也会跳闸;
  远方控制时,不会出现此类情况。
  4、电机启动器故障
  电源板至变频器排线故障;变频器故障;皮带卡涩。
  可结合给煤机电流进行分析,若电流有突变,可能是皮带卡涩;若电流正常,可能是排线或变频器故障。
  5、RPM偏差
  电机转速与要求转速产生严重偏差,若给定转速与实际测量转速偏差>1%,将触发该代码跳给煤机;主要是测速传感器性能下降导致,需更换测速探头。
  备注:“测速器反馈丢失”导致原因是测速错误;此故障是测速不准;故障触发信号不同。
  四、给煤机测量异常诊断
  1、称重传感器故障
  通过SELF TEST 09中J1J2参数进行判断,一般偏差在100以内,最大不超过200。若偏差大,需停运给煤机,用标尺检查两侧皮带是否跑偏。
  若调整J1/J2传感器无法将偏差调小,需更换传感器。更换过程比较繁琐,需提前考虑详细步骤。
  2、CPU板故障
  ①显示屏乱码,给煤机发生无故障代码的跳闸。更换CPU板后,无法消除故障,再考虑其他原因。
  ②正常运行中,发生非容积式给煤原因的煤量波动,若指令未变,可能是CPU板故障。需保证板的清洁,无积灰。
  备注:更换CPU板前,需读取SET UP中36个参数,更换后,重新设置参数,并对标定给煤机。
  3、电源板故障
  ①显示屏黑屏,可能是电源板故障导致。
  ②给煤机切换到就地后,皮带不转,报03跳闸代码,也可能是电源板故障。
  4、A1、A3卡故障
  此类故障很少见。A1卡故障,会导致给煤机无法正常启动,或启动后参数异常;A3卡故,DCS给煤率会不准,但不会使给煤机跳闸。一般更换电源板、更换A1/A3卡后需校验。
  5、电磁干扰
  目前给煤机电源已经改造结束,此类故障应该不太会出现。若怀疑此类原因,可使用抗电磁干扰环。
  五、公司给煤机故障跳闸典型案例分析
  2015年10月14日,#1C给煤机煤量频繁大幅波动。多次出现给煤量跳变的情况,检查电源板、CPU板无异常,更换转速探头、加装抗电磁干扰环、紧固接线均无效。最终更换原厂电源板、CPU板,跳变情况消失。
  2016年2月15日,#2C给煤机煤量跳变。停运后检查,无报警信息,加装抗干扰电磁环,无效;更换测速探头,未再出现煤量跳变情况。
  2016年3月6日,#1B给煤机跳闸,抢启后恢复。3月8日,停#1B给煤机检查,就地无报警信息,DCS无报警信息,疑似电源板、CPU板、变频器故障。检查以上部件均正常,紧固航空插头、排线,未能找到故障部位,恢复给煤机运行。
  2016年3月12日,#1B给煤机跳闸,抢启失败,面板黑屏。检查面板正常,更换电源板,面板恢复显示;查看跳闸代码为03,检查测速探头电阻正常,电机罩壳固定螺丝脱落,重新紧固;试运后发现JOG可动,但转速显示为0,更换全新电源板,转速恢复,但大幅波动;更换测速探头,转速恢复正常。更换电源板、测速探头后,重新投运给煤机,运行恢复正常。
  六、防范措施
  1、给煤机跳闸后,并不直接联锁跳磨煤机。且给煤机开指令为长脉冲,若不对其进行关操作,开指令可以始终发送,一旦就地错误信息复位,可以再次启动。所以在给煤机跳闸后,还有时间可以在就地故障复位进行抢启,保证负荷平稳,再切换磨煤机运行。建议检修与运行专业人员可探讨抢启步骤。
  2、针对以往的处理经验,给煤机的有些故障不能在短期内复现,所以只能根据故障现象和经验进行判断。目前来看,测速探头、CPU板、电源板、排线等都曾造成过给煤机跳闸,但由于电子元器件的局限,我们无法检测其是否正常,只能进行更换,所以无法准确判断出故障部位。更换后,可能需要经过试运行,检验是否正常。
  针对给煤机的这一特点,检修工作要注意:
  ①平时校验时,不仅要校验称重装置,还要检查航空插头、测速探头等;
  ②在抢修期间,若有全新的备品(测速探头、电源板、CPU板),要作为第一选择;
  ③检查时,要检查转速精度,在SET UP中设置转速为100、500rpm,然后切到就地运行,分别查看实际转速,一般误差在±2rpm以内;若偏差较大,需继续检查。

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