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给煤机堵煤也能玩跳机!

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  一、事件分析
  机组编号
  1号
  停机时间
  2019年3月20日22:49
  设备简况:
  电厂1号机组发电机额定功率350MW,锅炉为加拿大 Babcock&Wilcox 公司制造的亚临界压力、一次中间再热、固态排渣、自然循环辐射式锅炉。制粉系统采用中速磨直吹系统,每台锅炉配4台MPS89G中速磨煤机(三运一备),每台磨煤机出口有5根一次风管分别与锅炉前后拱上的5只燃烧器相连。给水系统配置两台50%容量汽动给水泵和一台30%容量备用电动给水泵。
  事前工况:
  3月20日22:43  1号机组控制方式为AGC方式,负荷215MW稳定运行,主汽压力169kg/cm2,给水流量659t/h,蒸汽流量662 t/h,A/B汽动给水泵运行,B、C磨组运行,锅炉燃煤量91吨。
  事件经过:
  3月20日22:44:13  C磨给煤机堵煤报警。
  22:44:15  C磨给煤机堵煤保护动作联锁跳闸。
  22:44:19  B磨组煤量自动增加至53t/h,机组负荷、压力开始下降,迅速投油助燃。
  22:46:07  机组控制方式由协调切至手动。
  22:46:23  机组控制方式投机跟随。
  22:46:55  启动A磨组运行。
  22:47:24  机组控制方式切手动。
  22:47:46  汽包水位开始上涨。
  22:49:22  停运C磨组。
  22:49:50  汽机跳闸,首出汽包水位高(保护定值+203 mm,主保护设置为当汽包水位高时,为防止汽机进水,首先是无延时汽机跳闸,同时发锅炉跳闸延时5秒)。
  3月21日01:03  #1机组恢复并网运行。
  原因分析:
  C磨煤仓中落入防尘网,造成C给煤机下降管堵煤跳闸,C磨组出力迅速下降,事故处理期间,对汽包水位监视调整不及时,造成水位高保护动作,机组跳闸。
  暴露问题:
  1、事故处理组织分工不力,未按照日常事故处理要求进行分工,水位监控缺失。
  2、处置事故的能力偏低,事故预想未能落实到实际操作中。
  3、煤场杂物检查清理不到位,输煤系统除杂设备不完善(一期A路无除杂设备)。
  防范措施:
  1、梳理检查各机组典型事故处理组织分工情况,进一步明确值长、机长事故处理职责。
  2、针对典型事故处理进行专项培训及仿真机考评,提高运行事故处理能力。
  3、事故处理期间,运行人员将机组AGC控制方式切为汽机跟踪方式,采取降低主汽压力给定值进行有效调节,给水控制在自动方式下尽早干预汽包水位调节。
  4、检查清理煤场煤垛及周边杂物并形成常态化管理,保证一期4B除杂机运行正常,及时清理捞齿上的杂物,4月底前完成一期4A除杂机安装调试工作。
  三、附件:机组主要参数变化趋势
  加强学习!
  一、可能原因:
  1.有大的三块进入原煤仓。
  2.煤质湿度大
  二、主要现象:
  1.启动的给煤机煤量为0且磨煤机电流减小出口温度升高。
  2.该磨出口温度涨幅大,就地可能振动。
  3.其余运行给煤机煤量增至最大值,主汽温度、压力涨幅过大。
  4.可能由于限制负荷不及时造成燃料主控跳闸。
  三、处理措施:
  1.立即联系启动故障给煤机的原煤仓空气炮以及疏松装置,并查看给煤机上闸板开关情况,若关,则就地手动开启。(指实际位置与状态相反)
  2.密切监视故障给煤机DCS远传煤量及就地走煤情况。
  3.如果由于故障原煤仓积压严重或是上闸板无法开启且短时处理无效,造成给煤机断煤,应停运该制粉系统。
  4.在处理过程中及时通过负荷高限,将机组负荷限制到与运行磨出力相符值。
  5.停运该磨时,注意操作,当一次风量还较大时,严禁直接关闭混合风门挡板,防止一次风机喘振。
  6.检查启动备用磨煤机。
  7.在整个处理过程中,严密监视其余运行制粉系统的运行状况,发现运行磨煤机有过负荷、堵煤等异常现象立即降低负荷,确保运行制粉系统的安全。
  8.加强对主汽、再热蒸汽参数的调整。
  四、预防措施:
  1.制粉系统启动时,给煤机旁应设人,发现问题及时处理。
  2.每班对运行给煤机原煤仓放空气炮及疏松。
  3.注意煤质情况,是否上的煤被雨淋过。

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