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给煤机入口落煤管煤自燃

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  一、 事件发生时间:2006年06月28日
  二、 事件发生时工况:
  机组准备启动,A送风机、吸风机运行,电泵运行,给水流量600t/h,锅炉吹扫完成,机侧旁路具备随时投运条件,汽轮机送轴封,抽真空完毕。准备启动磨煤机进行升温升压。
  三、 事件发生、扩大及处理情况:
  2006年06月28日14时28分,巡检发现1E给煤机落煤管烧红,立即汇报值长、单元长,判断系落煤管内原煤自燃所致。当时情况非常紧急,值长立即令燃料运行向1E原煤斗内喷水降温,汇报部门总值长及锅炉专工到现场指挥灭火。
  14时32分,运行人员手动关闭并校严1E给煤机电动进口闸板阀,联系热工强制1E给煤机启动条件就地启动1E给煤机,在启动给煤机过程中,打开两侧观察孔,发现落煤管内已经有明火,使用二氧化碳灭火器将给煤机内火灭掉,将给煤机进口闸板阀后内自燃煤快速排至1E磨内,并投入1E磨灭火蒸汽。同时加强对各原煤仓的温度监视。因发现及时,处理得当,未影响#1炉启动,保住了1E原煤仓及给煤机皮带。
  四、 事件原因及扩大原因分析:
  1. 直接原因分析:
  原煤仓内的煤自燃,导致E磨煤机落煤管自然。
  2. 根本原因分析:
  a) #1机组准备启机,D、E、F煤仓加煤为#4煤场自燃经处理后的煤,处理后的煤温度还较高,加入煤仓后,由于E磨未运行,导致煤自燃。在条件满足时比较容易自燃。
  b) #1机组启动过程为等离子运行,热风温度150度左右,给煤机密封风门在开位置被固定死,导致热风(密封风)进入给煤机,为煤自燃提供了辅助条件。
  五、 事件暴露出的问题:
  1. 燃料运行人员不了解煤粉自燃的条件,造成高温煤上原煤仓,造成煤粉自燃。
  2. 集控运行与燃料运行沟通不到位,协调不好。
  3. 燃料管理不到位,没有制定详细的防止煤自燃及处理的相关措施。
  4. 设备设计不合理,给煤机密封风门不能够操作。
  六、 防范措施:
  1. 燃料运行人员考虑不周,将自燃煤(虽经处理过)加入煤仓;现规定自燃煤处理后,待温度正常后再进行加仓。
  2. 集控运行应保持通信畅通,加强与外围系统的联系、沟通与协调,及时了解外围系统的运行方式。
  3. 煤场应制定更加详细的防止煤自燃及处理的相关措施。
  4. 针对设计不合理的设备做好风险预控,及时安排进行改造。设备部限期将给煤机密封风门改为可操作门。

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